近期,山东三建通过技术创新和施工方案优化,采取“六项措施”成功攻破了大型烟风道变形难关,提升了烟风道成品质量,为今后同类型工程烟风道制作积累了经验和技术资料。
据了解,山东三建承建的国电哈密大南湖煤电一体化项目2号机组锅炉烟风道总重614吨,全部采用厚度4毫米和5毫米的薄钢板制作。由于烟风道外形尺寸较大,制作所需的钢板薄,因此制作过程中难以控制其变形,致使制作完成的烟风道变形较大。为确保烟风道制作质量,攻破这一难关,该公司哈密项目部成立了锅炉烟风道制作变形控制QC小组,通过总结分析找出了烟风道变形的主要因素,制定出了烟风道制作变形的“六项措施”。
一是控制焊接过程焊机电流,减少钢板的热变形。经过反复试验,确定了钢板拼接时第一面焊缝的焊接电流、第二面焊缝的焊接电流、板与加固肋之间角焊缝的焊接电流,在焊接过程中严格控制焊机电流以减少钢板的热变形;
二是钢板全部采用等离子切割机下料,避免使用气割下料,减少钢板变形,节约人工;
三是钢板拼接完成后进行双面校平,使其应力得以有效释放,减小钢板变形;
四是钢板拼接时预留膨胀间隙,避免钢板在焊接时产生焊缝处凸起的现象;
五是施工中采用跳焊法,使施焊部位的热应力能够有充足的时间释放,减少热变形;
六是安装加固时,尽可能的顺着钢板的长度安装,以通过控制钢板本身的内在应力来控制变形。
该公司通过以上“六项措施”,很好的解决了烟风道变形问题。施工完成的烟风道钢板平整、加固支撑下料标准、安装间距一致、内部支撑安装横平竖直、焊缝饱满,质量合格率100%,全部达到“创优”的标准要求。据悉,该公司制定的《锅炉烟风道制作变形控制措施》荣获了2014年度中国电力建设优秀质量管理(QC)小组成果三等奖。
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