伴随着4号机组脱硝设备168小时试运的结束,历经3年多,大唐国际张家口发电厂8台机组脱硝改造工程全部竣工,8台机组出口氮氧化物浓度均符合国家新的排放标准,为建设成为绿色环保电厂再添一笔浓墨重彩。
按照国家“十二五”环保指标的刚性要求,2014年开始,发电企业老机组的氮氧化物排放量不超出100毫克/立方米。面对日益严峻的大气污染,为实现蓝天愿景,近年来,该厂以构建本质安全型、环境友好型企业为目标,严格遵守国家各项节能减排和环保政策要求,加大资金投入实施环保设备改造。早在 2011年5月,该厂成立了由厂领导、专业技术专家组成的领导小组、安全监督组、脱硝项目组、设备催交组、试运调试组等工作组,着手机组脱硝改造的前期技术论证和方案制定工作。仅用一年时间就完成6号机组脱硝工程和环保设施升级改造工程,并顺利通过168试运。
从工程的一开始,该厂就倡导“可控、能控、在控”理念,实行安全管理的全过程、立体式管理。加强安全监察和检查力量,不仅抽调专人派驻施工队伍的安全监察机构,而且每周组织联合检查,每月召开安全例会,“点对点”地查、找、改安全问题。施工过程中,该厂始终瞄准“精品工程”目标,深化改造质量管理,实行现场专人负责的制度,加强施工图纸和设备质量的审查,对不合理的方案提出修改意见和建议;在设备调试过程中,该厂各有关单位积极行动,相互配合,相互补位,齐心协力推动工程推进。设备部锅炉点检、自动化点检把好每台机组试运阶段验收关,发电部辅控车间提前介入,开展人员培训,熟悉设备和系统,全程跟踪参与设备调试。
经过各方3年多的艰苦奋战,2014年8月末,该厂4号机组烟气脱硝系统一举通过168小时的试运,顺利移交生产,为8台机组脱硝工程改造任务全部完成画上了一个圆满的句号。
8台机组脱硝改造任务完成后,氮氧化物的年排放量相比未改造前可减少约5万余吨,脱硝平均效率80%以上,烟尘排放浓度降低至20毫克/立方米以下,各项技术参数符合设计要求,对改善北京及周边环境起到重要作用,不仅为拉动区域经济增长做出了贡献,而且树立了良好的国企品牌形象。
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